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某惯导系统“罗经对准时惯导偏差大”故障分析

浏览64次 时间:2021年11月23日 09:42
( 1. 石家庄海山实业发展总公司    河北石家庄,050000;2.石家庄海山航空电子科技有限公司   河北石家庄,050000)
  一、故障描述
  某惯导系统返工卡片记录为“罗经对准时,对准画面停止到 30,偏差较大,地速不断漂移,故障代码为 xxxx,经用户联系后确认,该套惯导具体故障信息为“惯导对准未完成,偏移大”。
  二、排查情况
  (一)初步检查
  针对此种故障情况,在未分解惯导部件的前提下进行下列检查:
  1.检查产品外观质量无异常,产品静态阻值和绝缘检查正常,开单机录参数,量化器参数、陀螺参数正常。
  2.录 FLASH 数据。该套惯性系统计算机板的 FLASH 芯片能自动保存惯导对准 70 态后的 232 数据,分 8 个扇区逐次清除并保存数据。录 FLASH 数据结果如下:
  1)扇区 1:2018.05.19 10:09,正常罗经对准,83 分钟,232 数据正常;2)扇区 2:2018.05.19 11:54,通电 T=99 s时导航 1 min 关机,见图 1;3)扇区 3:2018.05.19 11:59,通电 T=99 s 时导航 1 min 关机;4)扇区 4-6 内无数据;5)扇区 7:2018.05.19 06:44,正常罗经对准,导航 11 分钟,232数据正常;6)扇区 8:2018.05.19 07:58,正常罗经对准,导航 105 分钟,232 数据正常。
  (二)初步分析
  从上述 FLASH 数据检查进行分析可以得出:
  1.扇区 6 为惯导最后一次通电时清除 232 数据后未能保存新数据。说明惯导未能正常对准至 70 态,且外场人员在转姿态之前发现惯导报故并关闭惯导;2.扇区 4-5-6 数据空,说明外场人员连续进行三次通电,惯导异常后立即关机;3.扇区 2-3 数据说明惯导在 70 态之前未能完成正常罗经对准,随即转导航(转姿态),2018.05.19 11:59 为报故时刻;从上述所有扇区数据分析可以得出结论:惯导确定存在故障,故障类型为“惯导对准通不过”。
  (三)故障复现情况
  惯导进行首次通电,正常罗经对准至 80 态时,惯导报 40#故障(Z 通道错误,对应天向加计输出)。此时,惯导未能完成正常罗经对准后转姿态,外场故障复现。
  三、排故方案及机理分析
  (一)故障树分析
  针对故障复现情况及加计回
  路工作原理,列出此次故障的故
  障树如图 3。
  (二)加计回路工作原理
  惯性平台的加速度计输出与
  加速度成正比的电压值 Vx,经过
  采样、积分后转换成锯齿波,锯
  齿波与基准电压 Vm 进行比较器
  比较,输出占空比与加计电压信
  号成反比的调宽方波,填充脉冲
  信号对调宽方波进行填充、触发,
  经缓冲器输出一定宽度的计数脉
  冲,其脉冲宽度(脉冲个数)与
  加计电压成正比。量化器电路板
  将加速度计输出模拟电压转换成
  脉冲个数,这个过程为V-F转换。
  脉冲信号输出至接口电路
  板,经过计数器计数后输出 Nx
  至计算机,计算机通过 Nx 解算出
  惯导平台加计所处的坐标系,计
  算机通过判断平台坐标系与惯性
  坐标系的夹角,来计算将其转回
  平台零位所需的转动角速度 Wy。同时,惯导根据解算得到的脉冲个数与加计自身的刻度系数进行计算,可以得出惯导的速度 V X ,最终飞机接收惯导东、北、天三向速度,计算出飞机的地速。
  (三)排故流程
  依据惯导系统加计回路工作机理、故障树及修理经验,梳理出此次故障的排故方案,如图 2。
  (四)排故情况
  1.根据排故流程,检查惯导静态阻值正常,检查惯导电源负载阻值正常。2.再次通电,用三用表测量天向加计输出,发现在 70 态时 A Z 输出瞬间出现 1.0 V 以上跳变,且惯导再次报40#故障。3.分别更换 A1、A7 板进行故障隔离,惯导继续报故。
  4.拆平台检查天向加计,复测天向加计输出异常。5.更换新天向加计(件号 10181),进行多次正常罗经对准试验,惯导不再报故。6.惯导进行调试试验、环境试验、验收试验,惯导性能合格。
  (五)原因分析
  1.罗经对准偏差大原因
  天向加速度由于自身原因输出电压大幅波动,导致量化器电路对其积分放大,经比较器比较输出的调宽波占空比会产生变化,再经 400 kHz 脉冲填充后,计数脉冲发生跳变,计算机计数结果 N Z 相应跳变。天向加计输出脉冲 N Z 直接影响到惯导惯性坐标系的准确度以及惯导 70 态之前的扶正精度,也就直接影响到天向轴漂移量变化,即对准偏差大。
  2.地速大原因
  由于惯性坐标系的 X、Y、Z 轴相互正交,天向加计输出脉冲 N Z 变化会直接作用在 N x 、N y 上。
  而惯导东、北向速度计算方法为:
  V ? ? ? ? ?t
  V ? = ? ? ?? ??
  其中? ?t 、? ?? 分别为东、北向加速度的刻度系数。
  随着东、北加速度脉冲 N x 、N y 的持续变化,东、北速度V ? 、V ? 随之累积变化。地速为惯导东向、北向速度的矢量和,即:
  ? 地 =
  ?
  ?? t ? ? ? ?? ? ? ?
  因此,天向加计输出异常将导致惯导输出地速超差。
  3.故障原因分析
  1)地速超差故障判据:? 地 ? ??????咻?,即? 地 ? ?th? ?咻?。
  检查外场保存 232 数据(如图 6),惯导转姿态后东、北向速度分别为-3.464 m/s、-5.018 m/s。并且随着时间积累,东、北向速度陆续变化趋势为:t=2 Vx=-5.794 Vy=-10.157,t=3 Vx=-8.747 Vy=-15.202, t=3 Vx=-11.729 Vy=-20.231……。
  2)此时惯导系统在 t=2min 时输出地速应为
  ? 地 =
  ?
  ? t
  ? ? ? ?
  ?
  =
  ?
  ?thh? ? ???t??h ?
  = ??thm咻s > ?th?m咻s
  此时惯导符合“地速超差”故障判据。
  四、验证试验
  (一)惯导上电自检验证
  在整个惯导系统调试过程中,共通电超过 80 次,逐个检查调试软件自动保存的 232 数据,检查其上电自检测结果,所有通电数据无异常,计算机内存自检合格。
  (二)惯导录 FLASH 功能验证
  惯导进行功能检查试验后,对其进行 FLASH 存储功能检查。惯导计算机内存 8 个扇区能完成正常读、写操作。
  经过上述试验验证,该产品天向加速度异常导致惯导精度下降,报地速超差故障。
  五、结论
  该惯导产品天向加计输出电压跳变 1 V 以上,量化器将加计电压进行模拟转换后输出的加计脉冲 Nz 跳变,导致惯性平台坐标系不稳定,在扶正状态下,惯导平台失稳、漂移量变大,同时导致东、北向速度超差,最终导致地速超差。

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