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关于浮式起重机升降制动不同步故障分析及处理方法

浏览48次 时间:2021年11月16日 08:54
     (南通振华重型装备制造有限公司,江苏 南通 226000)
  摘. . 要:现阶段我国浮式起重机主要是运用在港口、码头等,大体划分为起升、旋转与变幅三大结构,本文对浮式起重机升降制动不同步故障进行全面分析,旨在为相关机械的维护提供参考。
  关键词:浮式起重机;升降制动;不同步;故障分析;处理方法前言
  浮式起重机是港口水上作业等的重要机械,而制动不同步是造成机械故障的普遍性问题,为了进一步提高其维修与养护水平,从以下不同层面对该问题进行较为全面的探究:
  1. 浮式起重机基本概述
  浮式起重机通常被称为重船、浮吊等,属于安置在轮船甲板上,负责水上起重作业的相关机械。一般划分成两大结构,即下部浮船以及甲板上装置,其中浮船通常是作用于对起重机及相关设施的重量承载,通过将承载重量分散在水面上,实现起重机在水上作业的目的,且浮船能够是作业更为灵活机动,可以保证其在特定范围内或根据实际需要主动性变动地点进行作业,使货物起重更为符合实际需要,上部建筑通常是用于装卸货物。
  浮式起重机运用范围较为广泛,如海上救援打捞、筑港建桥等,只要是涉及到水上作业所需,就能够根据实际情况派遣浮式起重机进行辅助,但从事的工作类型、起重机参数结构等的不同,采取的起重机类型也会存在一定的差异性。通常情况下,将浮式起重机按照类型不同划分为装卸型、吊装型两大类,其中,装卸型针对的是内河港口,主要是用于对砂石、煤矿等的装卸,该类型的浮式起重机本身重量较小,但整体运行效率快、内部结构技术含量较高、臂架系统可以结合实际需要进行 360°回转;吊装型则针对的是水下深度或装卸事物规格较大的起重作业。另外,根据浮式起重机的船体机动性能,能够将其划分成自航与非自航两大类,其中自航顾名思义就是能够利用船舶自动装置,推进前行或转弯作业;非自航则是能够在作业中完成短距离的移动,以便保证装卸移位需求。在进行作业过程中,必须要始终保持机械起升绳同水面的垂直角度,放置在完成货物脱离水面的时,出现船身的颠簸摇摆等不良情况。
  2. 故障现象
  一台 20 吨重浮式起重机,起升结构属于双卷筒形式,分属两台发电机完成电力驱动,利用联轴节 -- 变速箱 -- 弹性联轴节 -- 制动器-- 减速器 -- 双卷筒结构,分别进行吊钩以及分抓斗作业。
  该操控系统能够根据实际情况进行变频调控,在进行吊钩时进入双起升形态,抓斗时两台电机各不相同,分别为开闭绳与支持绳两种。2019 年 8 月份对浮式起重机的支持绳电机制动片完成更换,整个过程均按照常规维修保养操作进行,但在 8 月份某次水上装卸货物作业时,在进行货物抓取操作过程中,两台电机无法保持停机制动的同步性,在进行获取的抓斗操作时不能按照司机的指示流程打开,使得抓取的货物提前掉落,导致机械正常作业安全系数大打折扣。同时,在吊钩操作中也无法保证电机的同步制动,且这两种操作状态下没有提示变频器与 PLC 故障。不管如何进行制动器的调整,故障始终没有消除,如果将制动器调整的偏紧,则会使得制动片与制动鼓双向摩擦,形成更为严重的发热,给机械正常运转造成阻碍。
  3. 故障分析及排查
  3.1 制动器与关联机构原因
  在浮式起重机未进行电机制动片的替换前,电机均处于正常运行状态,未产生任何不同步情况,这时制动器的规格为 YP2-600/200,液压推动器规格为 ED201/12,在正常状态下,由于制动器不良运转所导致的不不同步情况概率比较低。存在由于进行制动片替换后,其与制动鼓之间的缝隙未达到规定要求,磨合面积或偏大或偏小,导致机械整体制动力矩无法满足需求,形成制动延迟;制动器的销轴固定出现松懈,产生滞后情况。但结合上述可能性分析,对机械的所有制动器进行了全方位的排查,并没有出现任何的松动等不良情况,在进行机械的制动器行程调节以后,发现机械的制动力矩出现显著性扩大,制动鼓与制动片两者形成的摩擦生热现象比较大,且制动延迟的不良情况仍旧没有全部消失。所以可以判断,单纯由于制动片的正常维修与更换,并不能导致不同步情况的出现。
  3.2 变频器原因
  综合浮式起重机正常运转状态来分析,在整个运行过程中两台变频器始终维持一致,且在作业状态下的持续性变化频率相同,借助钳型电流表对电机进行测量也得出,电流完全一样。所以,存在可能是由于维修替换的电机,出现制动单元破损的情况,所以将该台电机的制动单元与剩余一台进行交换,在交换后再次进行运行,发现故障并没有得到任何的消除,这表明检查的单元并没有问题。然后,对机械的制动相关数据,以及变频器参数进行检测得出,为保证机械持续、平稳的运转,在进行机械装载过程中,将安装提哦调试停止时间适当加大,提升到 40s,然后将机械的停止形式转变为自由滑行模式,试车后发现仍旧能同步制动。但这种停止形式并不能长期采用,只能在紧急情况采取,所以还需要从其他因素进行更进一步分析。
  3.3PLC 控制系统原因
  在正常作业运行中,借助联机对图 1 所示的两台电机的 PLC 控制程序进行观测发现,整个 PLC 系统的运转状态良好,能够保障机械的正常运行。但两台起升电机的制动器延时确定为 10s,并不能够同变频器的制动要求时限相符,也就是将电机减停时间在 40s,但PLC 已经在 10s 时间内完成了整个动作信号的输出,导致整个制动力矩过大。将这一时间从 40s 缩减为 30s 时,在电机的正常运转中,利用变频器进行控制,在 30s 的减停后,还剩余 10s,PLC 再进行相关指令的输出,让制动器完成制动,则会使整个制动效果更佳,更能平稳的完成整个制动。在对机械进行试车实验后得出,两台电机的制动状态良好,不同步故障完全消失。
  4. 故障结果分析
  从上述故障分析可以得出,此次故障并没有较为显著的故障原因与故障点,PLC 与变频器都没有警示故障,在对整个故障因素进行排除过程中发现,故障是多因素导致。其一,是制动片在完成维修替换以后,缝隙磨合面积并不符合要求,导致两台制动器的制动力矩出现差异,调节过程难度系数比较大。其二,是 PLC 向制动器输出的制动信号时间,同变频器向电机传输的减停时限无法有效匹配,制动力矩不过大,不符合起重机运行需求。两大因素叠加最终产生了制动不同步的情况,但未进行支持绳制动片的更换之前,这两台电机的摩擦片磨合情况基本相同,虽然变频器同 PLC 制动相关数据存在不一致情况,但在一定程度上始终能维持制动同步。
  另外,在进行浮式起重机作业时,还需要注意做好机械的日常检测与维护,确保制动器、吊钩等始终保持正常运行状态,及时发现可能存在的机械异常运行情况,并在最短时间内采取针对性措施解决故障,在进行维修等工作时要做好预警工作,避免出现人员的伤亡。
  且要保证整个排除工作严格按照相关的信号指示完成,不管任何人在任何情况下一旦发出紧急中止信号,都必须要即可停止相关工作,在确定机械内部与周边没有任何人员时,方可进行主电源关闭操作。
  如果机械电源电路中出现标牌或加锁情况,需要专业作业人员完成关闭操作,在进行正式关闭前,必须要保证整个起重机全部控制手柄都处于归零位置。再次进行作业前,必须要进行整体排除,保证整个机械的正常运行。一般情况下,如果风力在六级以上,则需要停止所有的作业,并对浮式起重机进行锚定。在进行维修保养时,也需要悬挂相应的标志牌,通知相关人员及时到岗,排除所有可能故障。
  参考文献:
  [1]陈磊 . 浮式起重机升降制动不同步故障分析及处理方法 [J]. 中国设备工程 ,2019(23):97-98.

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