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阿斯通百万机组轴瓦振动处理过程及方案

浏览92次 时间:2021年12月02日 08:53
(安徽淮南平圩发电有限责任公司)
  摘. . 要:本文介绍了平圩发电 5 号机组投产以来汽轮机轴瓦振动问题的现状和处理经过,分析了影响汽轮机轴瓦振动的各种因素,针对 5 号汽轮机 1 号轴瓦振动偏大的问题,提出处理方案,并付诸实施。通过处理,解决了 1 号轴瓦振动偏大的问题。
  一、设备概况:
  平 电三 期 2 × 1000MW 机 组采 用 ALSTOM 超 超 临 界1000MW 级汽轮机的机型为一次中间再热、单轴、四缸四排汽反动式汽轮机。机组采用模块化设计,充分考虑了机组部件的通用性。高中压阀门直接与汽缸连接,高中低压缸进汽为切向全周进汽。机组转子为焊接结构,轴系支撑为 n+1 支撑(n 为转子数),转子在制造厂做全速动平衡,并做 120%的超速试验。
  二、振动现象:
  #5 机 501C 小修后汽轮机正常运行在 500MW—1000MW 负荷变动中,1 号轴瓦轴振动在 75um—150um 间波动,根据现场检测数据情况,2015 年 11 月 13 日,测试和查看了 11 月 1 日-11 月 13 日期间#5 机振动数据,突出表现为振动不稳定。
  振动不稳定突出表现为以下几个方面:
  (1)高压转子振动受负荷变化的影响较大,1 天时间内会发生 1 次左右的周期性波动。该周期性波动突出反映在高压转子上,并传递到中压、低压和发电机转子整个轴系,导致轴系振动普遍存在较大幅度的慢变波动。
  (2)发电机轴承振动存在比较明显的螺旋形现象,幅值和相位均作周期性波动,周期约为 60min。该周期性波动突出反映在发电机转子#6 轴承上,并传递到低压、中压和高压转子整个轴系。与高压转子慢变波动相比,该波动周期较短,呈现较大幅度的快变特征。
  (3)在高压转子慢变振动和发电机转子快变振动的共同作用下,整个轴系振动呈现较大的不稳定,在长间隔波动基础上叠加了一个短间隔波动。高压转子轴承主要呈现大幅度慢变波动,发电机后轴承主要呈现大幅度快变波动,中间各转子则呈现混合型波动。
  (4)#5 机高压转子振动波动过程中,相位同时出现波动,但波动幅度在 20°-30°左右,可以近似看作为在同一角度附近,低负荷时振动大,高负荷时振动小。
  (5)振动波动过程中,高压转子两侧轴承振动幅值和相位同步出现波动,高压转子两侧振动以反相(力偶)分量为主。
  (6)现阶段内#5 机组高压转子振动与 168 运行期间相比,都呈现“相位相近,幅值有所增大,变负荷过程中转子振动波动幅度有所增大”的共同特征。
  三、振动处理过程及方案:
  (1)检查各轴瓦标高对轴瓦振动的影响,对#5 机汽轮机台板隔振器进行顶升试验。
  按#5 机振动专题会研究决定在#5 机停机前进行汽轮机基础台板抬升试验,试验背景:#5 机机组负荷维持在 900MW 左右。
  试验内容第一项:
  对汽机基座#3 两侧柱头台板进行顶升,试验时间:(13:
  40-14:45),通过百分表监视,将#3 柱头上台板逐步向上顶升至 0.50mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm,#1 轴振动从 100um 上升至 120um。
  试验内容第二项:
  对汽机基座#1 两侧柱头台板进行顶升,试验时间:(15:
  20-16:00),将#1 柱头上台板逐步向上顶升至 0.10mm、0.30mm、0.50mm、1.0mm,如图 1 所示:#1 轴振动从 120um 最高上升至140um,波动较大,结束顶升试验后,振动逐步回落。初步试验结果表明,将台板向上顶升,不能明显改善机组振动情况,反而有变大趋势。
  图 1 两次台板顶升实验期间振动变化图
  (2)利用#5 机停机临检期间对高压转子进行配重。
  根据机组增减负荷过程中 1 号轴瓦振动幅值波动时,振动相位波动幅度不大,而且高压转子两侧相位近似反相,可以开展动平衡试验,目的是减小高压转子基准振动值,从而降低增减负荷过程中的最大振动。高压转子动平衡试验具体方案为:
  前端 265°加重 350g;后端 85°加重 350g。根据转子零位,换算到转子上具体配重孔位置在高压转子前侧 18 号、19 号配重孔,后侧 6 号、7 号配重孔上个加 180g 配重块,确认配重无误。
  四、机组启机过程:
  第一次冲转: 11 月 23 日 11:33 分,#5 机临检后第一次冲转,启机前励磁碳刷全拔出验证励磁碳刷是否是引起#6 轴螺旋振动原因,3000 转定速后,#1 轴振动 30um,#6 轴振动 70um,25 分钟后,#1 轴从 30um 爬升至 80um,#6 轴从 60um 上升至80um,无螺旋振动现象。后继续定速运行 1 小时在此过程中#1轴,#6 轴振动缓慢下降,#1 轴从 80um 下降至 30um,#6 轴振动无明显变化且无螺旋振动现象,决定恢复励磁碳刷,恢复后#6 轴振动明显有个加速下降过程,14:08 机组并网,#1、#6 轴振动迅速爬升,如图 2 所示,最终#1 轴振动达到 250um 跳机值跳机。
  图 2 图中蓝、黄线为主蒸汽左右温度,粉红、浅蓝线为左右调门开度,红、绿线为#1、#6 轴振动第二次冲转: 11 月 24 日 00:15 分再次进行冲转,转子迅速通过临界转速到达 3000rpm,此次冲转励磁碳刷全部回装,定速 3000rpm 时,#1 轴 30um,#6 轴 90um,定速 30 分钟,#1轴爬升至 70um,#6 轴呈下降趋势,后打闸停机进行电气实验,转子进入惰走。
  第三次冲转: 11 月 28 日 02:00 再次进行冲转,转速到达 3000rpm,此次冲转励磁碳刷装了 4 组,定速 3000rpm 时,#1 轴 40um,#6 轴 80um,定速 40 分钟,#1 轴爬升至 103um,#6 轴基本无变化,未呈现螺旋振动现象,后打闸停机进行电气实验。
  第四次冲转:11 月 28 日 05:35 分再次进行冲转,此次冲转励磁碳刷全部回装,定速 3000rpm 时,#1 轴 34um,#6 轴140um,定速 40 分钟,#1 轴爬升至 120um,#6 轴呈现螺旋振动趋势,后打闸停机进行电气实验。
  第五次冲转:11 月 28 日 11.15 分再次进行冲转,此次冲转励磁碳刷全部回装,定速3000rpm时,#1轴30um,#6轴90um,机组后续连续运行,#1 轴振动随#6 轴变化而变化,#6 轴呈现螺旋振动现象,如图 3 所示。
  图 3 图中红、绿线为#1、#6 轴振动曲线
  结合五次冲转过程,#1 轴都有个相同点,定速 3000rpm 后从开始的 30um 左右慢慢爬升,第一次#1 轴振动达到 250um 跳机,第二次至第四次由于定速时间较短,从趋势上看感觉还会继续爬升,第五次呈下降趋势。#6 轴第一次和第三次没有或部分装了励磁碳刷,未呈现螺旋振动现象,第二次、第四次、第五次都装了励磁碳刷,呈现螺旋振动现象。
  五、原因分析:
  机组3000rpm定速后引起#1轴振动爬升原因分析就是存在一个不平衡力,从刚定速 3000rpm 时的振动情况来看,轴系冷态动平衡是没有问题的,那就只有热态后引起的不平衡,原因有:1、动静部分摩擦。2、转子材料的机械性能发生变化。3、转子突发的产生了热不平衡力。
  第一种情况,#5 机已经运行 6 个月,不太可能再发生碰摩。
  第二种情况是很极端的情况,可能性也不大,那只有第三种情况了,检查冲转过程中高压缸左右进汽温度,前四次偏差都比较大,在 4℃到 14℃左右波动。进入高压缸的两路主蒸汽 A 路和 B 路,两路锅炉侧来汽是独立的,两者之间只有一路平衡压力的平衡管,两路蒸汽的温度只能通过减温水调节,温度经常不一致,结合 Alstom 设计要求在机组冲转至带负荷前,高压缸左右调门开度 A 侧(变压器侧)10%左右,其进汽位置相当于在转子的下方;B 侧 24%左右(炉侧),其进汽位置相当于在转子的上方,如图 4 高压缸剖面图所示。
  图 4 高压缸剖面图
  两边调门较大差距的开度及主蒸汽进汽温度的偏差,致使高压缸内上下进汽量和进汽温度出现了较大差别,极有可能造成高压转子和内汽缸上下受热不均匀,虽然理论设计是左右蒸汽先在高压缸腔室内混合后再进入通流部分,但是实际运行中,左右侧蒸汽在充分混合前就已经进入高压通流部分,冷热蒸汽就已经对高压转子及静止部件产生了影响,随着时间的增长,可能就使转子出现了热弯曲,导致转子局部变形或内缸体局部变形,从而导致振动爬升。第五次 A 侧、B 侧主汽温度偏差始终在 2℃左右,温度控制较好,就可以正常启动了,如图5 所示各轴瓦振动曲线。
  图 5 机组启动后各轴瓦振动曲线。
  六、结论:
  (1)、前四次冲转造成#1 轴瓦振动爬升原因可能是启机时A、B 侧主蒸汽进气温度偏差引起转子出现了热弯曲,导致转子动不平衡。
  (2)、运行期间各个轴振动都呈现周期性波动现象,由于#6 轴已确定励磁碳刷引起螺旋振动,且幅度较大,推测其他各轴振动呈现周期性波动的现象可能是#6 轴引起的。
  (3)、第一次启机时跳机,原因可能很多,1、A、B 侧主汽温度偏差。2、发电机氢气温度迅速上升。3、发电机定子内氢气左右温差大。4、恢复励磁碳刷后没有有效的磨合时间就立即加励磁电流并网。
  (4)、本次配重的结果:现阶段#1 轴振动在 60um-105um波动,#6 轴振动在 40um-105um 波动,由于#6 轴因励磁碳刷引起螺旋振动,可能影响其他各轴的振动幅值。
  (5)、机组启机时尽量控制主蒸汽左、右侧进气温度偏差<3℃,尽量控制温度偏差及波动值,尽量缩短 3000rpm 至并网期间时间,并网后左、右调门开度会随着负荷的增加慢慢趋于一致,这样温度偏差对高压动静部分的影响会变小。

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