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干法刻蚀工艺对TFT-LCD Flicker改善的探讨   

浏览58次 时间:2022年3月17日 13:06
  (210033 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 江苏 南京)
       【摘 要】在此次研究中,针对TFT-LCD干法刻蚀影响TFT特性的程度进行了重点研究,通过优化刻蚀条件,使Photo-I off 得以降低,实现改善TFT-LCD闪烁不良的目标。根据试验结果表明,在优化干法刻蚀工艺条件的基础上,使得TFT特性得以改善,且闪烁情况变化显著。
  【关键词】干法刻蚀工艺;TFT-LCD;Flicker;改善TFT-LCD闪烁是十分普遍的现象,而形成机理主要表现为VGL偏低、V com 出现漂移且Photo-I off 偏大等多个方面。在生产TFT-LCD期间,工艺条件相对稳定,且TFT特性固定,所以改善闪烁情况研究一般以后期产品端为基础。此时在调整闪烁不良方面,则重点集中于改善VGL与V com 等方面。对a-SiTFT-LCD制程期间,干法刻蚀就是针对部分a-Si以及N+a-Si实施刻蚀处理,进而对TFT特性产生决定性影响。所以说,干法刻蚀工艺在TFT特性方面的影响程度极为明显。
  一、实验过程
  在此次实验中,样品都是利用非晶硅4Mark掩膜工艺测试,刻蚀的设备选择使用型号为ECCP的干法刻蚀设备,玻璃基板型号为Eagle-XG,电学特性测试设备的型号是YAF6565M,在选择观测设备方面,则使用了聚焦离子束显微镜与色彩分析仪器。
  采用干法刻蚀工艺的过程中,一般可细化成三个不同的步骤,即前处理、主刻蚀工艺与后处理工艺。其中,前处理工艺以特定功率为基础,将氧气与少量SF 6 气体加入其中后刻蚀,在离子轰击的情况下预处理沟道表面。对于主刻蚀工艺,是将氯气与少量的SF 6 加入其中,针对沟道内部实施刻蚀处理。对于后处理工艺,指的就是将氧气与少量SF 6 气体加入后清理主刻蚀环节形成的残留氯气与生成物,有效避免Cl氧化Si。
  为了方便描述,正常量产样品称作正常样品,而调整刻蚀工艺参数的样品则为称作检测样品。在实验过程中,选择两款不同的产品,即32ADS与21.5TN,确保其他条件相同,测试干法刻蚀条件下RF功率的变化,进而了解影响TFT电学特性的程度,进而确定工艺的最佳功率范围。在确定功率后即可调节工艺气体,将SF 6 气体加入到主刻蚀与AT Step间并进行处理,对SF 6 影响TFT电学特性程度进行测试。
  基于以上测试结果,针对AT Step与主刻蚀工艺参数构建正交试验,利用聚焦离子束显微镜,在开展TFT特性测试的基础上,对AT Step以及主刻蚀的工艺条件加以确定。除此之外,要针对正常样品与检测样品分别开展TFT电学特性以及闪烁测试,以证实刻蚀工艺变化影响TFT电学特性以及闪烁的程度。
  二、实验结果和分析
  (一)功率与气体条件影响
  1.功率影响Photo-I off 程度
  根据试验数据发现,在功率随之增加的情况下,Photo-I off 也会不断增加。即便提高功率能够使刻蚀速率提升,缩减刻蚀所需时间,但也会直接增强离子轰击的效果,致使等离子体的环境出现恶化,而TFT电学特性也将随之变差。所以说,为改善TFT特性,功率应尽量降低。
  2.SF 6 影响Photo-I off 程度
  根据试验数据分析了解到,将SF 6 气体加入AT Step与主刻蚀间,经处理后,Photo-I off 下降趋势明显。由SF 6 生成的F离子,较之于Cl与O,对于基板轰击的作用并不明显,会生成气态SiF 4 ,进而成功排出。由此可见,开展刻蚀工艺期间亦或是将SF 6 气体加入AT Step当中均可有效改善TFT电学特性。
  (二)AT Step正交试验
  在以上研究中,因功率不应相对较高,所以根据AT Step开展正交试验,将AT Step的最佳条件确定成Source/Bias为2kW/2kW,而Pressure确定成100mT,0 2 /SF 6 确定成3000mL/min/3000mL/min。基于此试验条件,Photo-I off 从58.15下降到25.5。
  (三)SF 6 影响TFT形貌程度
  在试验基础上发现,当0 2 /S F 6 确定成3 0 0 0 m L /min/3000mL/min的情况下,SF 6 对于TFT形貌影响的效果十分理想。特别是在SF 6 比例不高的情况下,沟道内部的平坦程度相对较差,且存在毛刺。而在SF 6 比例相对较高的情况下,也会增加过刻情况的发生几率。所以说,只有SF 6 比例适中才能够确保沟道的形貌良好。
  (四)优化主刻蚀条件
  选择使用干法刻蚀开展主刻蚀期间,最主要的机理就是利用氯气与Si发生反应,于室内环境中,SiCl 4 会以固态为主而难以排出,SF 6 则可以形成F离子,再和Si反应的基础上就会呈现气态,增加排出几率。然而,SF 6 会严重刻蚀绝缘层,致使Si与SiN X 的选择比降低。基于AT Step的最佳条件,优化干法刻蚀的主刻蚀工艺,将SF 6 适当提高,氯气适当降低并开展试验。经研究发现,Photo-I off 由之前的25.5降低至20.52。
  (五)优化工艺对于闪烁的影响
  在优化干法刻蚀工艺的基础上,将SF 6 适当地加入到干法刻蚀的主刻蚀流程以及AT Step当中,可有效降低Photo-I off ,且闪烁改善也相对明显。
  三、结束语
  综上所述,在以上试验研究中,结合TFT-LCD闪烁情况受到Photo-I off 影响的因素,借助干法刻蚀工艺,经研究工艺各参数对于Photo-I off 的影响,合理化确定SF 6 气体比例,能够更好的改善TFT的形貌以及特性。除此之外,处于最佳条件下,Photo-I off 量产时数值降低到20.52,同样改善了闪烁情况,使得产品端闪烁得以改进。
  参考文献:
  [1]Karl Hu.液晶显示技术的发展[J].中国集成电路,2007(05)[2]俞伟华.TFT-LCD液晶显示技术及其应用[J].自动化仪表,2001(12)[3]李联益.TFT-LCD液晶显示技术与应用[J].韶关学院学报,2012(04)
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