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火电机组真空治理研析

浏览54次 时间:2013年12月05日 09:52

马金波 大唐七台河发电有限责任公司 154600

【文章摘要】

本文针对大唐七台河发电有限责任公司#4 机组投产后真空达不到设计值的问题进行了原因分析,并通过凝汽器端差、真空泵出力等方面对凝汽器真空进行了治理,有效的解决了出现的问题,收到了显著效果,提高了机组运行的安全性、经济性,对其他汽轮机组有一定的参考和借鉴意义。

【关键词】

凝汽器;真空;经济

火力发电厂中,机组初终参数直接影响汽轮机效率,而初参数受金属材料的限制,决定于设计条件,一般运行中可保持在规定的范围内;终参数受运行条件影响较多,一般达到设计值有一定的困难,并且终参数对汽轮机的安全性和经济性影响较大。因此,若要提高火力发电机组的经济性,最简单、有效的方法之一就是加强凝汽器真空治理,使汽轮机终端参数达到或接近设计值。下面,以大唐七台河发电有限责任公司#4 机组为例,谈一下如何进行火电厂机组真空治理工作。

1 设备概述

1.1 机组概述

大唐七台河发电有限责任公司#4 机组汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的600MW 亚临界、一次中间再热、单轴、三缸、四排汽、冲动凝汽式汽轮机,型号为N600-16.7/537/537 型。其排汽向下排入凝汽器,两台小汽轮机与主机共用一台凝汽器。

1.2 凝汽器概述

该机组配套的凝汽器为双壳体、双背压、双进双出、单流程、横向布置结构。凝汽器按汽轮机最大连续工况,冷却水温20℃,背压0.0043MPa/0.0055MPa 进行设计。

1.3 外部抽汽设备概述

该机组凝汽器高、低压侧分别设有抽气口,高、低压侧并成一根母管后引入真空泵入口。每台机组配置三台真空泵,正常运行时两台运行,一台备用。

2 凝汽器真空治理

2.1 凝汽器端差大治理

#3#4 机组运行时,通过现场数据计算,当循环水温度20时,凝汽器端差接近10左右,超过集团公司经济性评价标准(当循环水入口温度大于19并小于30时,端差不大于46

利用停机机会对二期机组凝汽器水室进行检查,发现水室内有大量填料,不仅影响凝汽器换热,而且使循环水阻力增大。为此,七台河发电公司在#4 机组凝汽器入口水室前加装二次滤网,碎填料进行过滤,大大提高了凝汽器的换热能力,凝汽端差下降了5℃,循环水压力下降0.05Mpa。相关资料显示,凝汽器端差每降低1℃,煤耗降低0.4%,因此通过对凝汽器水室填料的治理,可降低煤耗6.2g/ kWh

2.2 提高真空泵出力

七台河发电公司二期机组真空系统冷却水取自本机组闭冷水系统,由于夏季闭冷水温度最高可达36℃左右,严重影响了真空泵的出力。在真空严密性为300Pa/ min 时仍需要运行三台真空泵。针对此种情况,七台河发电公司于2009 7 月对#3 机组A 真空冷却水加装了制冷机组,使真空泵冷却水温度由35℃降至15℃左右, 改造结果见图1(图中粗线为改造部分)。

2.3 双背压凝汽器系统改造

七台河发电公司#3 机组凝汽器设计为双背压形式,自投产后凝汽器高低压侧压力相差0.5Kpa,未能真正形成双背压。针对此种情况,七台河发电公司于2009 7 月对#3 机组凝汽器进行了改造,在高低压侧凝汽器间加装联络阀门,由C 真空泵单独对高压侧凝汽器进行抽真空,高低压凝汽器分裂运行。

表凝汽器高、低压侧分裂运行经济性情况统计表

从统计数据分析,凝汽器高低压侧分裂运行后凝汽器压力降低0.92Kpa,降低供电煤耗3.13 g/kW

通过以上的治理,七台河发电公司#3 机组真空已接近设计值,待胶球系统治理完毕后,两台机组真空有望达到设计值。

【参考文献】

[1] 李青,公维平. 火力发电厂节能和指标管理技术.

[2] 中国大唐集团公司火电机组能耗指标分析指导意见.

[3] 王汉民,宋绍伟,董忠军. 虹吸式竖井配水冷却塔运行中不虹吸的原因分析与对策.

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